1 引言 转炉炼钢从小转炉发展到100t以上转炉,循环水的用量明显增加,大容量转炉采用了炼钢新工艺、新技术,这些新技术需要高性能、高可靠性、体积小、价格低、具有强大的运算功能、易于实现复杂控制功能等优点的计算机控制系统来实现,生产线采用计算机控制后可以大幅度提高产品的产量、质量,提高设备使用寿命,节约能源,降低工人劳动强度,改善操作环境。 2 系统组成 2. 1 转炉循环水工艺概述 莱钢1#120吨转炉生产线设计能力为120万吨/年,其自动化控制水平的高低直接影响产品的质量。实现转炉循环水智能自动控制,对降低能耗,有效节约水资源,减轻工人的劳动强度具有重要作用。 莱钢大型H型钢生产线转炉公用水泵房系统主要包括2×100t转炉循环冷却供排水及处理设施、连铸机间接冷却供排水及处理设施(不包含连铸浊环水及安全供水)、转炉烟气净化除尘污水污泥处理设施,设计生产总用水量10987m3/h,其中转炉净环水量2042m3/h,浊环水量1406m3/h,连铸软环水量2970m3/h,净环水量4250m3/h,各循环水系统生产新水补充量234 m3/h,软水补充量85 m3/h。生活水量5 m3/h,生产排水量40 m3/h。生产水循环利用率97.63%。 每个水井设有3台给水泵供水,两用一备,正常两台给水泵供水运行,当水位降到低水位或运行水泵故障时,自动启动一台备用给水泵,当水位到达高水位时,停止备用水泵;单击手动启停给水泵时,通过画面点击启泵、停泵按钮或现场按启泵、停泵按钮,实现给水泵的启动/停止控制。 2.2 系统组成: 系统硬件配置采用SIEMENS公司的WinCC/S7-400控制系统。该控制系统是建立在S7-400控制器、Pentium Ⅳ工控机平台之上的开放式系统;S7-400是模块化大型PLC系统,采用标准的以太网通讯,每个控制器可以控制64个回路,zui大可处理131072个I/O点,其中模拟量I/O点数为8192个,逻辑扫描速率为1.25MB/s。DELL工控机采用主频为2.5GHz的pentiumⅣCPU,512MB SDRAM 内存,80GB UltraSCSI 接口硬盘。 S7-400控制器和DELL工控机采用以太环网,通讯速率为100Mbps,使用单模光纤连接。 3 主要控制功能 3.1吸水井逻辑控制 循环水控制9个吸水井、1个配水井、2个集水坑、1个软水补水箱、1个软水集水池等水容器的进、出水循环泵,每个吸水井有3个给水泵供水。另有4个循环泵为异型坯结晶器供水,3个循环泵为中板坯结晶器供水。实现整个转炉区域、连铸区域的循环水供应。循环水泵电机控制原理相同,仅以1#吸水井为例介绍。 1#吸水井有铸机回水上水塔水泵电机4-1、铸机回水上水塔水泵电机4-2、铸机回水上水塔水泵电机4-3共有三台水泵。 操作模式为机旁操作、集中操作。 机旁操作:操作员在现场操作箱上直接进行操作,通过启动、停止按钮实现单个电机的启动运行、停止。 集中操作:通过上位机监控画面进行操作,又分为手动和自动两种模式。 手动方式: 操作员通过监控画面操作相应水泵,当水泵投用时,操作员可在画面上启停该水泵。当水泵备用时,水泵不能通过画面启停。 自动方式: 两台工作泵4-1和4-2同时运行,当工作泵发生故障时,备用泵4-3自动投入运行,同时将故障信号送入操作室。吸水井达到zui低水位时(-3.8m)水泵自动停泵,并发出报警信号。 #1吸水井实现液位LT101高、低液位报警,铸机设备冷却回水上塔温度TE101、铸机设备冷却回水上塔流量FT101显示。 3.2过程控制和监控 实现了重要水流量、液位、温度的过程单回路控制,使控制参数稳定在生产要求的控制范围内。 使用监控画面实现对循环水系统运行状态进行监视,强制动作,及动态画面显示,趋势画面显示,报警/历史记录等功能。 4 结语 系统自2004年6月投入在线运行以来,取得良好的控制效果:参数控制精度在99%以上,全自动运行率在95%以上,有效的节约了电能和水资源,减少了环境污染,保护了环境。具有较好的经济效益和推广价值。 |
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